珠海格力大金精密模具———客户眼中的成型品质量
今年10月份左右格力大金首次与土耳其合作,给他们制作模具。以前也有做过土耳其项目,但不是土耳其直接下单,而是经由日本大金,但实际使用是土耳其大金。此次由土耳其大金直接下发了注塑5个产品,钣金7个产品,分别是一月底和3月份出货。
目前客户针对注塑部品来访格力大金,上周一周参与了5个部品5套模具的首次试模。成型品的整体感觉还不错,各有亮点,想在这里讲一下客户眼中的模具的成型品-导风板的品质。
客户是日本大金的小岛先生,小岛先生在成形调机这一块技术十分精湛,一般都是在大金各个据点针对新成型机机种进行调试,把条件摸索清楚后再教会其他人。如此手法高深的人在看到我们打出的导风板样件时是比较惊讶的,因为我们打出的样件的变形量很小,而这个产品的难点就是在于调z方向的变形量。小岛先生说苏州大金打出来的这款产品变形量是我们产品的三倍,无论如何都调不好,包括捷克寄过来的这款产品的参考样件变形量也是比我们的大一倍,小岛先生问我们是怎么做到的,这个就得很大程度上依靠现场调机师傅,他拥有二十多年的调机经验,他的调机技巧十分独特,连小岛先生都频频称赞,说要向他学习,因为他担心模具出到土耳其后调不出来这个效果,毕竟成形机机种不一样。其实除了调机技术十分关键以外,本次变形量能调得这么好还有一个原因,就是前期的CAE分析很到位,分析人员前期分析的时候发现Z方向的变形量会很大,有超出图纸公差要求的风险,所以跟客户提出来更改浇口方案,并得到客户认可,这一点对调好变形量也是功不可没的。
所以我们之所以能成形出如此好品质的产品,需要多方面的协调结合,这次主要依赖CAE前期分析和试模时的调机技巧,当然模具的加工,组装也是很重要的,可以说没有好的模具这一切都是白费功夫,而这次各方面都做得很好,配合得天衣无缝,我相信按照这个趋势下去格力大金的模具质量会越来越好,成型品质量会让客户越来越满意的,加油!
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