从本质上提高CNC工序员工的自检有效性报道
CNC组目前员工自检有效性十分淡薄,执行力十分低下,存在撞主轴或加工质量异常的隐患。
1、11月27日晚上,在CNC卧式机床2013的5#加工M1200348原身A板时,由于员工自检不到位,导致工件型腔被刀具刮伤,质量损失上千元,工件加工进度受到影响,并且存在撞主轴的隐患。
2、11月29日下午15:57分,由于操作员未严格进行工件上机前自检,而本身工件来料超长14.3mm,造成加工过程中砸刀事件发生,刀具发生碎裂,设备主轴存在损坏隐患,同时在另一台机加工同样的工件,来料也超长14.3MM,但另一个操作员也未进行自检,所幸及时排除隐患,未造成砸刀事件发生。
3、经常性的对员工进行教育引导和培训,但员工未能按操作标准进行自觉规范作业;
为避免类似异常发生,故从管理上进行改善。
1、从管理制度上进行约束员工的自检主动性:当班科长、主管、组长等管理人员在抽检CNC工序的自检真实性时,每发现一单没有严格按照操作标准流程进行自检的,或者存在弄虚作假行为者,每一单扣除当月个人所得工时20H;当月累积二次不严格进行真实自检者,每单扣除当月个人所得工时40H,当月抽检累积3次不严格进行自检者,退人事部门处理。
2、员工通过严格执行自检并发现存在砸刀、撞主轴或工件存在加工异常隐患的,每发现并及时上报一单,使异常隐患得到及时消除者,奖励将按体系科的管理规定进行奖励。
3、为了真正促使员工养成良好的真实有效的自检工作行为,当班科长、主管、组长抽检单数不能少于10单。
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